關于解決回轉窯燒結中小料生燒率過大 筒體外部溫度過高熱損耗過多(一)
技
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案
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新密市華夏耐火材料有限公司
鄭州恒道窯業有限公司
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目 ???錄
第一章:回轉窯遇到小料難燒怎樣解決…………………………3
解決方案:…………………………………………… 3
施工方案:………………………………………… ??4 ?
窯體砌筑圖形:……………………………………… 4 ?
第二章:筒體外部溫度過高熱損耗過多怎樣解決………………4
能耗計算對比:…………………………………………5
耐材改造效果:…………………………………………7
耐磨隔熱復合磚專利證書:………… ………………13
第三章:公司需要解決小料難燒節約難題方案……… ………15
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第一章:回轉窯遇到小料難燒怎樣解決
石灰回轉窯在燒結中通常粒度直徑為2—4或者3—5厘米大小,有時候原材料中夾雜有1—3或者更細的顆粒物,在燒結中夾雜的這些小顆粒原料直接影響到產品質量。雖然,在原材料制作時對顆粒物大小分篩有所要求。但是,仍然有少量的小料摻在其中。部分有條件的企業對原材料進行二次篩分,增加了生產成本。對于這種情況,包頭東盛科技有限公司總經理葉???、生產部部長張永杰、新密市華夏耐火材料有限公司(鄭州恒道窯業有限公司)總經理朱國民在回轉窯遇到小料通火不暢作為課件,共同對石灰回轉窯在小料燒結中遇到的問題進行了細致的分析研究,總結如下。
原因:
產品出現生燒率過大,質量不穩定,發現成品有生燒的多為小的顆粒。采用對窯內熱平衡配風的調節,不能改變產品質量;通過觀火鏡對窯內物料燒結工況的多次觀察,查找出窯內物料燒結中存在的問題。
1、標準的物料:在窯內滾動,熱能在其中均勻穩定,滾動的速度因為物料的直徑大,標準的物料出料的速度正常。
2、小物料:在料層的底部貼著筒體滑動,通火不暢,熱能不能均勻滲透其中,并且因物料的直徑小在底部,導致生燒率過大,影響產品質量穩定。
解決方案:
1、通過耐火材料砌筑技術方法進行調節
???在回轉窯高溫帶均勻分布砌筑翻料磚,翻料磚的形狀高出正常耐火磚50mm,每環增加翻料磚6塊,帶動底料上揚,翻料磚的厚度為正常磚厚度的兩倍,高出的部分前段呈現出45°。正常生產中料層在的窯體轉動上揚的高度不大于90°,生產過程中底料帶出上揚的高度大于75°時候能夠順利滑落,不會因為上揚的高度有落差產生更多的粉料。這樣,回轉窯每轉動一圈帶動窯內料層底部料的厚度30cm。充分解決了底層的料貼著筒體滑動的難題。
2、施工方案
2.1施工中采用的砌磚機需要先調整好翻料磚和通用磚拱頂位置,保證每塊磚在砌筑時候受力均勻,保證砌筑質量穩定。
2.2先調整好砌磚機軌道,需要避開翻料磚。
2.3施工過程中不得使用鐵錘,需使用木錘和牛筋錘。
2.4砌磚時,需要泥漿必須飽滿。
2.5鎖口鋼板鑲入,需采用機械打入。
2.6砌筑磚時,每米劃出環線